Details

Title: Совершенствование проточной части модельной ступени осевого компрессора: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» ; образовательная программа 13.03.03_06 «Компрессорные и холодильные установки топливно-энергетического комплекса»
Creators: Лахман Артемий Геннадьевич
Scientific adviser: Кожухов Юрий Владимирович
Other creators: Янин Иван Сергеевич; Яблоков Алексей Михайлович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Imprint: Санкт-Петербург, 2021
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: турбокомпрессоры; ansys; верификация; осевой компрессор; sst; cfd анализ; проточная часть; cfx; nasa; цкти; turbo-compressor; solidworks; verification; axial compressor; cfd analysis; tskti; passage
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 13.03.03
Speciality group (FGOS): 130000 - Электро- и теплоэнергетика
Links: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-3157
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Record key: ru\spstu\vkr\12399

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В данной работе проведены численные исследования модельных ступеней Nasa 37 и ЦКТИ К-50-1. Были построены профили лопаточных решеток для каждой из модели для дальнейшей сборки проточной части. Проведена верификация полученных данных и валидация по результатам натурных экспериментов при различных значениях массового расхода. Расчеты велись на SST модели турбулентности. Данный этап работы необходим, чтобы численная модель соответствовала работе натурной ступени. После проведения верификации были предприняты попытки совершенствования проточной части. Для этого изменялись геометрические параметры профиля и проточной части, такие как осевой или радиальный зазор. Все эти операций проводились для увеличения КПД ступени или отношения давлений. В заключении были сделаны выводы относительно успешности верификации, сравнения моделей турбулентности, а также успешности корректировки лопаточного аппарата компрессора.

In this work, numerical studies of the model stages of Nasa 37 and TsKTI K-50-1 are carried out. The profiles of blade gratings were constructed for each of the models for further assembly of the passage. Next, the obtained data were verified with the results of experiments with changes in the mass flow rate. Calculations were carried out on the SST model of turbulence. This stage of the work is necessary for the numerical model to correspond to the work of the full-scale stage. After verification, attempts were made to improve the flow path. To do this, the geometric parameters of the profile and the passage, such as the axial or radial clearance, were changed. All these operations were carried out to increase the efficiency of the stage or the pressure ratio. To sum up, conclusions were made regarding the success of the verification, the comparison of turbulence models and the success of adjusting the compressor blade unit.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print
External organizations N2 All Read
External organizations N1 All
Internet Authorized users SPbPU Read Print
Internet Authorized users (not from SPbPU, N2) Read
Internet Authorized users (not from SPbPU, N1)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 14
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics