Details
| Title | Двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой военного назначения с тягой 75 кН: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» ; образовательная программа 13.03.03_03 «Авиационные двигатели и энергетические установки» |
|---|---|
| Creators | Романов Алексей Сергеевич |
| Scientific adviser | Матвеев Юрий Владимирович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2023 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | турбореактивный двигатель ; прототип рд-33 ; двухвальный газотурбинный двигатель ; компрессор ; камера сгорания ; турбина ; turbojet engine ; prototype rd-33 ; two-shaft gas turbine engine ; compressor ; combustion chamber ; turbine |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 13.03.03 |
| Speciality group (FGOS) | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-2129 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
| Record key | ru\spstu\vkr\24523 |
| Record create date | 7/31/2023 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной работе произведен расчет и проектирование двухвального газотурбинного двигателя с форсажной камерой тягой 75 кН по прототипу РД-33. В ходе выпускной квалификационной работы были выполнены: • Вариативный тепловой расчет двигателя. • Расчет компрессора. • Расчеты камеры сгорания. • Газодинамический расчёт и последующее проектирование турбины низкого давления. • Произведен сопряженный прочностной расчет лопатки, диска рабочего колеса, а также ротора турбины низкого давления. • Было произведено исследование влияния вихревой ячейки на КПД лопаточной решётки.
This paper calculates and designs a twin-shaft gas turbine engine with an afterburner of 75 kN thrust based on the prototype RD-33. During the final qualification work, the following tasks were performed: • Variative thermal calculation of the engine. • Compressor calculation. • Combustion chamber calculations. • Gas-dynamic calculation and subsequent design of low-pressure turbine. • Conjoint strength calculation of the blade, impeller disc, and low-pressure turbine rotor has been performed. • The effect of the vortex cell on the efficiency of the vane lattice has been investigated.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 99
Last 30 days: 2